淺談提高電廠冷卻塔的防腐公司
日期:2021-11-25 16:11:43 瀏覽:4 欄目:技術知識
2003年公司又新建5臺L47型風機逆流式鋼筋混凝土冷卻塔,總結上次經驗,此次對冷卻塔相關部位進行了改進:
1、改進氣流分配:為使出口氣流流暢,減少渦流影響,并且在工程附近新建砼煙囪,同時在風機入口前即風筒的底部增加導流圈,材料為玻璃鋼,高度為1.5m,這樣,可保證氣流經過填料層后平滑穩(wěn)定地過度到風機入口,使整個填料層平面上空氣密度分布均勻。原有冷卻塔設計為時無氣流導流裝置,配風不均,氣流條件較差,冷卻塔填料層出口氣流為直流匯流,在塔內及風筒底部形成氣體渦流增加風陰。
2、風筒改進:其特點是流線設計合理,風阻小,能更好地回收風機出口動力,阻止?jié)窨諝饣亓?,提高冷卻效果。原冷卻塔使用風筒為擴散型風筒,由于造型、安裝存在缺陷,風阻大,風筒流線不大合理,現更換為玻璃鋼動能回收型風筒。
3、改變收水器位置:使得噴嘴距收水器的高度達到1.2m,并對收水器平面位置進行調整,使其與塔體之間無縫隙,達到最佳收水效果,減少循環(huán)損失,保持環(huán)境清潔。原塔的收水器直接放在配水管上與噴嘴的距離只有0.75m影響收水效果,現通過計算在配水管頂部50Cm處增設收水器支架層。
4、噴頭的更換:原冷卻塔采用三疊反濺式噴頭,易脫落,造成噴嘴直接沖擊填料,影響熱交換能力,現更換為三疊式蘭花噴頭,能達到水滴噴濺均勻,不易堵塞,也不易脫落。
5、配水管系統(tǒng)改造:配水均勻是熱交換的重要條件,原來配水管采用枝狀豎琴配水,存在布水不均勻現象,現改為環(huán)狀豎琴配水,使主分配管中的靜壓基本均勻,縮短了支管長度,同時考慮主管與支管的流速均勻,避免產生流速突變。
二、 改進前簡況
福建紡織化纖集團有限公司為改善冷卻水循環(huán)系統(tǒng),2002年建成4座L60ⅡB型冷卻塔(以下稱原有冷卻塔),基本采用化工部1984年頒布的化工設計標準,單塔平面尺寸為10×10m,設計地震裂度為7度,基本風壓0.4MPa,塔內填料為3層聚氯乙烯波紋填料(填料高1.5m),并附有熱鍍鋅鋼管支架,收水器采用160-45偏峰型收水器,風筒為玻璃鋼速度回轉型風筒,噴嘴為三疊反濺式噴嘴,無導流圈。4臺冷卻塔目前總處理水量為4000~5000t/h,在夏季冷卻塔進水溫度為40℃,出水溫度在31℃左右(設計為32℃),4臺風機同時投入運轉,處于高限狀態(tài),循環(huán)水漂飛嚴重,損失較多,需大量補充清水,周邊環(huán)境受到潮濕水汽的影響。其主要原因是此塔熱交換效率低,填料熱工性能差,配水不均勻,噴頭易損壞,收水器布置不合理,氣流組織分配不均等造成。
三、結論
通過上述改進后冷卻塔運行一年多來,經監(jiān)測新建冷卻塔與原冷卻塔對比,冷卻塔的交換能力大大提高,降溫效果更為理想(出水溫度為29℃較原來降低2℃),循環(huán)水損失減少,環(huán)境得以改善。
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