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寶鋼管線鋼在RH過程深脫硫的研究
日期:2021-11-24 12:16:18 瀏覽:1 欄目:技術(shù)知識
近年來對鋼質(zhì)量的要求越來越高。管線鋼等要求鋼中硫≤0.002%甚至更低,最好達到0.0010%以下。因此,在轉(zhuǎn)爐出鋼后對鋼水進行爐外脫硫勢在必行。
寶鋼1#RH真空脫氣裝置具有OB功能,可以用于處理超低碳鋼,具有脫氧、脫碳、脫氫、鋼水成分和溫度的調(diào)整等功能,目前尚未配備噴粉槍。本工作成功地開發(fā)了一種通過RH合金溜槽向RH真空室內(nèi)加入鋼水脫硫劑對鋼液進行深脫硫的工藝,以滿足超低硫鋼生產(chǎn)的需要。該工藝具有投資少、生產(chǎn)率高、精煉效果好、處理過程溫降少等特點,且處理過程對鋼液的增氮要比LF精煉和噴粉過程低,該工藝的開發(fā)為寶鋼今后大規(guī)模穩(wěn)定生產(chǎn)高規(guī)格超低硫管線鋼奠定了基礎(chǔ)。
試驗過程和結(jié)果
在前人工作的基礎(chǔ)上,進行了大量實驗室研究,以尋求最佳的脫硫劑組成,使之既有良好的脫硫效果,能迅速成渣液化,還能盡力減少其對RH浸漬管的侵蝕。最終確立的脫硫劑由CaO-CaF2-MgO組成。
圖1為工業(yè)試驗過程。要達到良好的脫硫效果,頂渣需保持高的堿度和低的氧化性。因此,轉(zhuǎn)爐出鋼過程應(yīng)盡力控制下渣量,并加入3~5kg/t的石灰以提高熔渣堿度,同時對頂渣進行改質(zhì)處理,反應(yīng)如下:
Al+(FeO)=(Al2O3)+Fe

圖1 RH脫硫試驗步驟
一般來說,鋼包頂渣經(jīng)過改質(zhì)等處理,堿度≥3,TFe含量≤3%。
圖2為RH深脫硫的工業(yè)試驗的結(jié)果。由圖可見,鋼水在RH的平均脫硫效率可達到50%,鋼液平均初始硫含量為0.0030%時,RH處理結(jié)束鋼水的平均硫含量為0.0015%,極低硫可以達到0.0007%。

圖2 RH過程脫硫試驗結(jié)果
討論
圖3繪出了一些試驗爐次的渣-鋼間硫分配比(S)/[S]與熔渣氧化性(即%FeO+%MnO)的關(guān)系,由圖可見,降低頂渣的氧化性對于提高硫的分配比十分有利。轉(zhuǎn)爐出鋼過程中,盡力減少其下渣量和在出鋼后對頂渣進行還原改質(zhì)處理均可以達到降低頂渣氧化性的目的,從而為在RH對鋼液進行脫硫創(chuàng)造更好的條件。

圖3 RH處理結(jié)束渣鋼間硫分配比與渣中%(FeO+MnO)的關(guān)系
在RH脫硫之前,應(yīng)對鋼液充分脫氧,否則,有可能發(fā)生所謂“回硫”現(xiàn)象,即渣中CaS與氧結(jié)合:
(CaS)+[O]=(CaO)+[S]
因此,RH脫硫的時機應(yīng)在鋼液深脫氧后進行。
表1為不同精煉過程脫硫效果的比較。由表可見,RH脫硫的效率比LF和KIP精煉過程要低一點,但其速度常數(shù)卻與LF過程相當(dāng)。
表1 不同精煉過程脫硫效果的比較
|
LF |
VD |
KIP |
RH |
初始[S], ×10-4 % |
108 |
44 |
40.7 |
30.1 |
終了[S], ×10-4 % |
44 |
27 |
17.7 |
15.1 |
脫硫效率, % |
59.3 |
38.6 |
56.5 |
50.0 |
Ks, min-1 |
0.02~0.05 |
0.02~0.04 |
0.06~0.10 |
0.02~0.06 |
結(jié)語
通過寶鋼1#300t RH合金溜槽向RH真空室加脫硫劑對管線鋼的深脫硫試驗結(jié)果表明,鋼液平均初始硫含量為0.0030%時,在RH的脫硫效率平均可達到50%;RH處理結(jié)束鋼水的平均硫含量為0.0015%,極低硫可以達到0.0007%. 該方法為寶鋼現(xiàn)有條件下大量生產(chǎn)低硫鋼奠定了基礎(chǔ)。
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